このブログは@knight@のロボット・電子工作方面の活動を書いてるサイトです。
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試験も終わって4日経ちました
結果は・・・まあ悲惨だったので次回の11月までには何とかしたいです
<電子工作>
やはりシリアル通信をプログラムでいきなりするのは無理があるので仕様変更、
PICから出るI/Oをトランジスタに介してダイナミック点灯で駆動させる方法で駆動
面積は食いますが確実には動きます
16F88の18ピンではオシレーターを内部発振で駆動させてタイマー1のみ時計用発振器で駆動させる
MCLRは入力しかできないのでスイッチに使用しもう一つもPORTBにプルアップでセット
とりあえずは設計図を作成
追記1:未記入ですが発信器のコンデンサCは33pFです
まあその前にユニバーサル基盤でテストしないといけないのですが・・・orz
結果は・・・まあ悲惨だったので次回の11月までには何とかしたいです
<電子工作>
やはりシリアル通信をプログラムでいきなりするのは無理があるので仕様変更、
PICから出るI/Oをトランジスタに介してダイナミック点灯で駆動させる方法で駆動
面積は食いますが確実には動きます
16F88の18ピンではオシレーターを内部発振で駆動させてタイマー1のみ時計用発振器で駆動させる
MCLRは入力しかできないのでスイッチに使用しもう一つもPORTBにプルアップでセット
とりあえずは設計図を作成
追記1:未記入ですが発信器のコンデンサCは33pFです
まあその前にユニバーサル基盤でテストしないといけないのですが・・・orz
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